| 菱鎂沼氣罐的生產實驗數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 、實驗 表 1 菱苦土成分分析
( 2 )鹵粉 鹵粉是制鹽的副產物,由鹽鹵提煉而得。本實驗所采用的鹵粉采購于山東濰坊市大家洼化工廠,其主要化學成分如表 2 : 表 2 鹵粉成分分析
(3) 粉煤灰 (4) 發泡劑 (5) 玻璃纖維布 (6) 外加劑 1.2 實驗內容
3d 、 7d 、 28d ,測其強度。按 CBl775 — 85 規定進行抗折、抗壓強度測定。
1.3 實驗結果及討論 表 3 氯氧鎂水泥自身耐水性測定 MPa
結果表明,雖然氯氧鎂水泥快硬高強, 28d 抗壓強度達 91.6MPa ,抗折強度達 21.0MPa ,但浸泡水中 28d 后抗壓強度即下降 61 %,抗折強度下降率更高,達 72 %。隨著浸泡時間延長,抗折強度和抗壓強度不斷下降。 (2) 粉煤灰的影響 Mg(OH)2 +SiO2 → MgSiO3 · H2O Ca(OH)2 +SiO2 +CaSiO3 · H2O 同樣活性 Al 2O3 ,還會生成水化鋁酸鎂凝膠,因此,粉煤灰在氯氧鎂水泥中不僅是物理填充,而且是活性化學填充。增強制品的致密度,阻塞制品中的毛細通道,提高制品的抗水性能。但摻入量較大時,摻加粉煤灰 60 %時,耐水性能惡化,軟化系數又大幅降低。本人認為,主要是因為粉煤灰摻量混合料中占的比例較大,致使氯氧鎂水泥含量不足,水化反應受到抑制,水化產物無法聚集,致使抗水性開始惡化。 摻入粉煤灰的鎂水泥試樣抗壓抗折強度均有所下降。分析原因,主要是由于在氯氧鎂水泥中加入粉煤灰后,由于 5 . 1 . 8 結晶相在粉煤灰顆粒周圍或表面的附聚,使基體中的 5 . 1 . 8 結晶相的數量相對減少,并且改變了基體的孔結構,使氯氧鎂水泥的抗壓強度、抗折強度降低。 (2) 抗水外加劑磷酸的影響 當磷酸摻量適中時,能夠提高氯氧鎂水泥的抗水性。這主要是因為磷酸中磷 - 氧活潑雙鍵能與氯氧鎂水泥中的 Mg(OH)2 、 MgCl2 、 CaO 等反應生成難溶解的晶相及凝膠相。并且可調節結晶速度與結晶形態,以降低鎂水泥體的孔隙率,減少毛細孔對水的擴散作用;同時,磷酸使水泥中 Mg 2+ 形成不溶于水的MgHPO4 · 3H 2O 結構物,能改變氯鎂復鹽的接觸點,增強晶體間的穿插和粘附力。因而,磷酸在一定程度上可降低 MgCl 2 的溶出速度,提高鎂水泥制品的耐水性。 表 5 摻加磷酸的影響
由表 5 可知,當磷酸摻量為 1 %時,針對抗壓強度,軟化系數達到 0 . 94 。如果磷酸摻量較大時,對提高氯氧鎂水泥的抗水性的影響減小。這是由于當磷酸摻量為 1 %時,鎂水泥中短棒狀 5 . 1 . 8 晶體與 5 . 1 . 8 凝膠占多數,葉片狀 5 . 1 . 8 相晶體數量較少,這時鎂水泥石結構的結晶接觸點數量大為減少,因而提高了它在水中的穩定性;當磷酸摻量為 3 %。時,鎂水泥石中短棒狀 5 . 1 . 8 晶體和 5 . 1 . 8 凝膠數量減少,葉片狀 5 . 1 . 8 晶體增多,鎂水泥石結構的結晶接觸點數量增多,在水中溶解度增大,因而其抗水性降低。 磷酸確是改善耐水性的有效添加劑,但由于其緩凝性太大,以致 1d 沒有強度, 3 , 7 , 28d 強度絕對值也不高。將影響模具的周轉速率,需要與其他外加劑復合。 (3) 粉煤灰與磷酸復合使用的影響
結果表明,粉煤灰與磷酸復合使用,制品早期強度仍保持較高的水平,不影響脫膜; 28d 強度較高,泡水 28d 抗壓強度只下降 5 %,抗折強度下降 10 %,隨著浸泡時間的延長,強度下降速率減緩,趨于穩定。對制品的抗水性有較大的改善。 (4) 減水劑的影響 (5) 發泡劑對制品質量的影響 發泡劑泡沫的質量、數量不僅影響氯氧鎂復合保溫材料的密度,同時也影響制品的其它性能。實驗表明,單位體積內發泡劑用量過大,產生的泡沫多,固相材料相對減少,使泡沫壁不能完全、均勻地粘附上固體顆粒,這樣在坯體的硬化過程中內部將產生缺欠,制品強度降低;單位體積內發泡劑用量過少,固體材料全部均勻地粘附于泡沫壁外以上,還有“多余”的顆粒,這樣制品的強度雖然可以提高,但其密度和導熱系數也將大幅度提高。 1.4 制品性能 表 7 制品的各項性能指標
結論 (1) 通過實驗表明,摻加適量的粉煤灰、磷酸和減水劑能夠明顯的改善氯氧鎂水泥的抗水性。各外加劑的最佳摻量分別為粉煤灰 25 %,磷酸 1 %,木質磺酸鈣 0.4 %。 目前,沼氣池體多數埋在地下,這就要求池體必須要有足夠的強度來支撐負荷,此外,土質、水位的差異也使池體長期在不穩定性環境中承受不均衡壓力,為此材料的承壓能力極為重要,它涉及到了沼氣池的結構穩定性和整體安全性,是判定所選材料是否可用于沼氣池體生產的第一標準。高強硅自動化沼氣池是一種復合高分子膠凝材料(目前海洋工程首選)制成的,理論抗壓強度是目前沼氣抗壓強度最高的一種池體,可達85Mpa以上,而傳統池體的抗壓強度大多都在35-45Mpa左右;該池體在水化凝固狀態下保持了混凝土的本質,其強度指標十分穩定。而目前許多沼氣池體則不同,在水中長期浸泡后分子發生離析,結構密度降低,強度下降。 另外,高分子塑砼自動化沼氣池在研制過程中選擇了一種高耐腐材料,材料選擇標準完全針對沼氣運行特性,最終從提高產品致密性入手研制出水凝性均布超細顆粒和柔性纖維,鋼性纖維及高分子聚合物的復合致密體系 該材料的耐久性超過普通混凝土一倍以上(甚至更多)其他幾種材料如玻璃鋼等到均無法與之相比,據專家測試分析,這種池體至少可達40年以上。 沼氣是厭氧條件的產生的,良好的氣密性是影響產生沼氣的重要因素。高強硅自動化沼氣池采用的是整體封裝的工藝,池外壁形成了一個無縫的整體,無論池體下沉是否均勻,都不會出現池體撕裂的現象。另外,該池體材料中加入了大比例的高分子聚合硅材料超細微粉,該材料可以阻止氯離子入侵,甲烷分子沒有氯離子的浸透性和擴散性,只要池體的結合部封閉到位15-20Kpa的氣壓是肯定保證的。并且可以顯著提高抗壓、抗滲、防腐、抗沖擊力,特別是在氯鹽、硫酸鹽侵蝕和高溫度等惡劣環境下,可以使產品壽命提高一倍甚至更高倍。 普通沼氣池在冬天產氣量小甚至不產氣,特別是北方地區,冬天氣溫一般都很低,高強硅自動化沼氣池以低密度的輕質材料成型,導熱系數低,絕熱性好,保溫系數是普通沼氣池的20——30倍,嚴寒冬季也可穩定池溫在 三、技術創新,方便實用: 高分子塑砼自動化沼氣池徹底消除了傳統沼氣池建池成本高,建池周期長,滲水漏氣,受氣溫影響產氣不均衡等弊端,適應于在短時間內進行大規模推廣應用。 高分子塑砼自動化沼氣池氣池操作方便、易于管理。本產品配有進出料管,可方便地添加原料和抽出底部沉渣,且使用期間無須做內部維修,故易于操作管理。另外,特別是在攪拌結殼方面,巧妙地設計利用氣壓反流回沖力學,由人工攪拌轉化為氣壓自動攪拌自動破殼,實現沼氣池自動化的發展。 來源:網絡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||